提高球面自鎖減速機質(zhì)量的方法探究。這樣就必需進行蝸桿的軸向調(diào)整,使自鎖減速性能在工作負荷下保持雙接觸線位置。其方法是在自鎖伺服減速機中蝸輪齒側(cè)面涂上薄薄的層紅丹,利用另齒面反轉(zhuǎn),使涂紅丹的齒轉(zhuǎn)到與蝸桿齒面嚙合的部位,然后在蝸輪軸上加負荷,使紅丹齒面與蝸桿齒面壓緊,滾動蝸桿個小角度,再利用涂紅丹齒的背面反轉(zhuǎn)上來,就可以在被蝸桿包抄的幾個蝸輪齒面上看出雙接觸線。按標記進行安裝后,即可進行雙接觸線檢修。因此準確的調(diào)整是球面蝸輪副出產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。從我們調(diào)整絞車電動機減速機來看,在同樣超負荷吊到12噸情況下,調(diào)整不好的運轉(zhuǎn)電流高達50-60安培,油溫猛升甚至冒煙,運轉(zhuǎn)時間長則泛起齒面擦傷和膠合現(xiàn)象。球面自鎖自鎖減速機的調(diào)整:球面蝸輪副經(jīng)電火花跑合、清洗、重新安裝后泛起雙接觸線,馬上加負荷使用并不定很好。由于在加負荷后,蝸桿將因為軸承的間隙和變形產(chǎn)生軸向移動,所以蝸輪副雙接觸線的良好位置將遭到破壞。
為了不至于影響出產(chǎn),又能解決出產(chǎn)中的實際題目,因此決定采用十幾臺分歧格的自鎖減速機作為試驗對象,固然蝸桿已進行過倒坡修形,但因為我們的產(chǎn)品僅做單向運轉(zhuǎn),所以全修正型修正后齒側(cè)間隙稍增加,般增加0.1毫米左右,對自鎖減速機的工作沒有影響。 為了達到全修正型球面蝸輪副的要求,我們采用了電火花跑合的方法,電源為雙閘流管脈沖發(fā)生器,直角減速機內(nèi)加入24號汽缸油,緣蝸輪軸,并在蝸輪軸上加上定負荷,消除軸承間隙,保持放電油膜,跑合前將自鎖減速箱的蝸輪及蝸桿位置調(diào)整好,并做好標記,以便清洗后找正。總跑合時間般約在4-6小時,跑合好后進行清洗安裝。正常雙接觸線應(yīng)該是在球面蝸輪副運轉(zhuǎn)過程中,任何時刻自鎖減速機蝸輪和蝸桿均有2Z’-1條線接觸(Z′為蝸桿包抄蝸輪齒數(shù)),如Z’=5時則有9條線同時接觸。實際情況是,因為蝸桿齒未全部跑起來(電火花跑合),特別是進口齒未跑起來,因此蝸輪第個齒偏于齒接觸。
為了提高解決球面蝸輪副存在的題目,進步產(chǎn)品質(zhì)量,我們對以前的出產(chǎn)情況進行了全面分析,發(fā)現(xiàn)影響球面自鎖減速機質(zhì)量的原因是多方面的:設(shè)計參數(shù)落后;倒坡修正型落后;蝸桿齒面硬度低,蝸輪齒面硬度高;軸承結(jié)構(gòu)不公道;工藝工裝精度低等等。對個蝸輪輪齒來說,其通過全部蝸桿齒,接觸線應(yīng)從凹斗兩端逐漸過渡到中間,然后離開嚙合,發(fā)果把蝸輪掏出,也同樣可以看到蝸桿齒上的雙接觸線。開始跑合時般蝸桿接觸點部位,然后向兩端發(fā)展,待進口和出口全部跑起來,此時蝸輪齒面凹斗就已形成,即可休止跑合,跑合時所采用的尺度為精-中(或精)-精,以保持良好的齒面光潔度。在此基礎(chǔ)上制訂了提高進步球面自鎖減速機質(zhì)量的計劃,并進行了球面蝸輪副全修正型試驗。 而經(jīng)調(diào)整好的運轉(zhuǎn)電流僅有25-30安培,且長時間運轉(zhuǎn)油溫不上升。這樣才能充分施展球面蝸輪副高承載能力的特性。蝸輪蝸桿減速機的蝸輪開始接觸在齒面中央偏進口邊的條線寬約10毫米左右,經(jīng)跑合逐漸發(fā)展泛起凹斗,般凹斗部寬30-35毫米,根部寬25-30毫米,深度0.5毫米左右。http://m.157997.com/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
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標簽:  減速機質(zhì)量的方法探究